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案例分析—濕排粉煤灰代替黏土生產(chǎn)低堿水泥

來源:  發(fā)表時間:2015-07-13 14:06:23  點擊次數(shù):

前言:低堿水泥綜合了普通硅酸鹽水泥的許多優(yōu)點,具有抗腐蝕性強、干縮性小、抗凍性能好等特點。用其配制的混凝土具有良好的施工性和優(yōu)良的耐久性,技術(shù)性能優(yōu)于其他混凝土。

青海某水泥有限公司地處西北地區(qū),該地區(qū)因原燃材料的限制,低堿水泥的生產(chǎn)量很小,遠遠不能滿足市場需求。企業(yè)根據(jù)市場的需求和企業(yè)自身發(fā)展的要求,為追求更大的經(jīng)濟效益,主動進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,公司組織力量對低堿水泥的生產(chǎn)進行技術(shù)攻關(guān),獲得了成功。

通過采用濕排粉煤灰代替菇土配料和石灰石搭配使用,有效控制生料中的堿含量,在燃料質(zhì)量較差的情況下,通過優(yōu)化熟料的三個率值、合理調(diào)整工藝操作參數(shù)、改用四風(fēng)道粉煤燃燒器、穩(wěn)定熱工制度等系列措施,成功生產(chǎn)出高質(zhì)量的低堿水泥,滿足了市場需求。由于濕排粉煤灰的大量使用,既降低了站土資源的消耗,又解決了火力發(fā)電廠濕排灰堆放難的問題,減少了對土地、水源、大氣的環(huán)境污染,且符合國家“三廢”政策,獲得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。

青海某水泥有限公司為了調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),組織力量用濕排粉煤灰代替憨土生產(chǎn)低堿水泥,取得了成功。

1. 原材料及生產(chǎn)工藝條件

該公司有兩條1000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線和一條2000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線,一直沿用石灰石、茹土、硫酸渣三組分配料生產(chǎn)硅酸鹽水泥;但是憨土中堿含量高達3.2%左右,無法滿足低堿水泥的配料要求,該公司決定采用附近電廠的濕徘粉煤灰代替熟土配料,其堿含量為1.46%,基本滿足低堿配料要求。

該公司2007年10月在1000t/d熟料生產(chǎn)線上進行探索性試生產(chǎn),其間出現(xiàn)窯皮垮落、耐火材料使用壽命縮短、影響窯的安全運行和生產(chǎn)成本較高等問題。2008年4月針對低堿水泥試生產(chǎn)存在的問題進行分析研究,決定在2000t/d生產(chǎn)線上再次試生產(chǎn),取得了較好的效果。

生產(chǎn)低堿水泥的關(guān)鍵是有效控制原燃材料中的R2O值。該公司主要原料堿含量的控制范圍如下:鈣質(zhì)原料中R2O≤0.2%,硅質(zhì)原料中R2O≤1.5%,鐵質(zhì)校正原料中R2O≤1.0%。原燃材料化學(xué)成分見表1.1.1,煤粉工業(yè)分析見表1.1.2。

(1)鈣質(zhì)原料。石灰石開采有三個礦點(1#、2#、3#),1#開采點石灰石含土量大,SiO2為8.53%,堿含量偏高,且成分波動大,影響配料質(zhì)量;2#、3#兩個開采點石灰石質(zhì)量較好,化學(xué)成分相近,堿含量較低,能滿足生產(chǎn)要求,但開采量較小,只能作為補充原料。為了解決這一矛盾,通過增加裝運設(shè)備,增大2#、3#開采點石灰石的搭配比例,由原來的15%提高到35%,滿足了鈣質(zhì)原料堿含量的要求。

(2)硅質(zhì)原料。濕排粉煤灰ω(B2O)=1.46%,用它代替熟土配料,能滿足生料堿含量的要求,另具有以下特點:①粉煤灰有50%左右顆粒小于0.08mm,且具有良好的易磨性,有利于提高原料磨產(chǎn)量,降低電耗。②粉煤灰中含有活性很高的玻璃體和活性SiO2、Al2O3的物料,用其配制的生料具有良好的易燒性,且有利于掛窯皮。但因其鋁含量較高,易形成長窯皮,影響窯內(nèi)通風(fēng),并易造成“黃心料”。③粉煤灰中含有殘留的碳,其本身發(fā)熱量可達800J/kg左右,可降低熟料熱耗。

(3)鐵質(zhì)校正原料。硫酸渣,含鐵量高,主要成分為Fe203,堿含量為0.96%。

(4)燃料。進廠原煤熱值低、灰分大、堿含量高,均化條件差,質(zhì)量波動大;而且其著火溫度高,燃燒速度促,火力強度小、燒成溫度低,易造成熟料欠燒或黃心料。另外劣質(zhì)煤在假燒中SO3和R2O循環(huán)富集,在窯后部結(jié)硫堿因,在分解爐錐部及窯尾上升煙道形成結(jié)皮,導(dǎo)致窯內(nèi)通風(fēng)不良。

根據(jù)原燃材料的化學(xué)成分,按照42.5級低堿水泥的性能要求,確定采用石灰石、濕誹粉煤灰、硫酸渣三組分配料方案,設(shè)計熟料率值為:KH=0.90,SM=2.3,IM=1.0。后考慮熟料SM值偏低,影響熟料3d強度,通過調(diào)整Fe2O3含量,以保證熟料炬燒過程所需液相量,基本滿足生產(chǎn)要求。

2.措施

(1)提高煤粉質(zhì)量。加強原煤均化,降低出磨煤粉紉度和水分,將煤粉細(xì)度從12%降低到8.0%左右,水分控制在1.5%以下,以提高煤粉燃燒速度。

(2)更換燃燒器。將三風(fēng)道煤粉燃燒器更換為2500A型四風(fēng)道煤粉燃燒器。該燃燒器一次風(fēng)比例僅5%-8%,直流風(fēng)、旋流風(fēng)速度大。與二次風(fēng)的速差加大,調(diào)節(jié)靈活;對煤質(zhì)的適應(yīng)性更強,窯頭火焰形狀完整、火力強勁、熱力集中,燒成帶溫度高,般燒條件得到了改善,窯皮狀況保持得比較穩(wěn)定,熟料散料減少,結(jié)粒良好。

(3)提高二、三次風(fēng)溫。通過適當(dāng)降低籃冷機蓖速,增加一室冷風(fēng)機風(fēng)量.采用厚料層(一室料層厚度600咖左右)的操作方法,提高二、三次風(fēng)溫,針對窯內(nèi)熟料情況綜合控制二、三次風(fēng)的比例和壓力,以較好的窯況去適應(yīng)劣質(zhì)煤的燃燒,從而達到較好的運行狀態(tài)。

(4)加強窯內(nèi)通風(fēng)。針對窯內(nèi)煤粉不完全燃燒造成的還原氣氛,影響熟料燒成過程中的化學(xué)反應(yīng)情況,適當(dāng)提高高溫風(fēng)機轉(zhuǎn)速,加強窯內(nèi)通風(fēng),控制合理的系統(tǒng)負(fù)壓,提高窯的快轉(zhuǎn)率,“薄料快燒”降低窯內(nèi)物料填充率,改善窯內(nèi)反應(yīng)環(huán)境,以利于物理化學(xué)反應(yīng)的進行,減少或避免“黃心料”的產(chǎn)生。

(5)調(diào)整火嘴位置;鹱煸诟G內(nèi)的位置與窯皮的長度、厚度有很大關(guān)系,調(diào)整噴煤嘴中心線,和窯的中心線相同,以形成完整的火焰形狀,有利于二次風(fēng)的帶人,使煤粉有足夠的空間進行完全燃燒.提高燒成溫度。

(6)優(yōu)化操作參數(shù)。積極調(diào)整合適的窯操作參數(shù),穩(wěn)定熱工制度,調(diào)整控制系統(tǒng)溫度比煅燒普通硅酸鹽熟料時稍高。目標(biāo)值為窯尾溫度1100℃,窯頭罩鳳溫950℃,三次風(fēng)溫860℃,分解妒出口900℃,C5級筒出口溫度9lo℃,C1級筒出口溫度340℃。

3.效果

2008年4月17日開始實施低堿水泥配料方案,通過四個月的生產(chǎn)實踐,由于配料方案選擇合理,工藝措施調(diào)整及時得當(dāng),保證了回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)熱工制度的穩(wěn)定,從而保證了熟料的產(chǎn)質(zhì)量。產(chǎn)量由78.6t/h提高到79.8t/h,且質(zhì)量符合國標(biāo)要求。熟料化學(xué)成分、率值熟料及礦物組成見表1.1.3。

采用低堿水泥熟料,以配合比為熟料∶石膏∶粉煤灰=87∶5.0∶8.0生產(chǎn)水泥,其水泥的抗折強度3d為4.7MPa、28d為9.2MPa,抗壓強度3d為20.6MPa、28d為46.2MPa,堿含量為0.53%,達到42.5級低堿水泥的要求。